近日,龙钢公司坚持目标导向、问题导向、结果导向,以敢于暴露问题、善于解决问题以及勇于突破自我的态度和决心,解放思想、转变观念,紧盯目标抓落实,从细化设备维护保养和提升通风除尘系统效果两方面着手,将人、机、物有机配合,在降本增效的路子上迈出了坚实的步伐,取得了显著成效。
滤芯更换“双收益”
化验室在制备样品过程中,空气中产生大量粉尘,通风系统吸入气缸后,就会加速活塞组及气缸的磨损,会造成严重的“拉缸”现象,发动机吸入大量粉尘,导致发动机气缸严重磨损,另一方面,长时间使用,空气滤芯沾满灰尘,不但过滤能力下降,而且会防止空气流通,导致混合气体过浓而停止工作,对员工健康造成危害。
为彻底解决此问题,该单位设备技术人员大量举证,反复研究,召开通风系统维护专题会议,细心听取了大家的意见和建议。在讨论中达成共识,成功自主维护更换通风除尘系统中滤芯33组,此举不仅有效改善了员工工作环境,同时通过强化责任,实行定人定设备,自主定期更换、清理滤芯等措施,经测算,年可节约外委维修费用5万余元。
精密仪器速恢复
荧光仪在运行过程中提示故障“转盘超时”,样品杯倒,样品分析终止,不能正常运行。由于X-荧光仪属于进口精密贵重分析设备,维护不当会造成设备损坏,为了保障生产顺行,分析数据准确及时报出,该单位设备专家姚希望立即进行专家会诊、研究分析,通过近14年对设备维护保养的总结摸索及实践,拆开荧光仪保护罩,逐一排查转盘、轴承、皮带、气缸压力、活塞位置等,最终发现问题,将活塞位置降低后,故障消除。此次快速抢修成功,减少了设备停机等待时间,有力保障了生产顺行,且可节约外委维修技术服务费1万余元。
2020年,龙钢公司对于精细设备管理,始终坚持“弄明白、说清楚、算准确、干卓越”的工作思路,定人、定点、定设备,全方位深入研究全生命周期设备稳定运行管理办法,全面掌握设备状况,对问题进行销号式管控,确保在全生命周期内,做到本质化保障、无故障运行、标准化操作,加快实现设备运行效能最大化。(刘王丽)